给高铁组装“动力心脏”的人( 二 )

采访人员了解到,2011年动车组装班推行精益生产,将集群式生产转化为节拍拉动式生产方式,在人员、场地等各类资源保持不变的情况下生产效率提升了150%,建立起中国中车首批精益生产示范线。2018年,面对产品升级转型,动车组装班将精益生产示范线进行升级改造,再提升效率33%。

班组成员龙文喜欢自己动手改造一些工装、工具,用来减轻劳动负荷,并提升工作效率。在他的带动下,班组成员全都行动起来,献计献策,到目前已累计提出各种改善提案381条,可行提案352条,有效率达92.4%。仅2018年,班组有效提案就多达50余条,精益的理念已深入到每一名班组成员的心中。

“只有精打细算将成本管控好了,才能创造更多的效益。”班长欧阳享说。

2015年,“复兴号”标准动车组牵引电机开始试制生产,由于轴承装配工序沿用之前的装配方式,导致轴承出现高达30%的报废率。一套轴承价值3000余元,作为班长的欧阳享看在眼里急在心里,他找来研发工艺的同事,帮忙分析造成轴承报废的原因,可是在确定解决方案时却犯了难。不解决这个问题,欧阳享寝食难安,在验证解决方案的1个多月里,他吃住在现场,饿了啃一口面包,困了就在地板上躺一会,最终将卧式装配方式改进为立式装配方式。这一装配方式的改变,彻底避免了轴承报废。

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